高瓦斯自然煤層深部新水平首采工作面
瓦斯涌出特征及治理技術(shù)研究
邊俊國
陽泉煤業(yè)集團有限責(zé)任公司
二〇〇七年五月十日
高瓦斯自燃煤層深部新水平首采工作面
瓦斯涌出特征及治理技術(shù)研究
摘 要 本文就陽泉礦區(qū)高瓦斯自燃厚煤層在新水平首采K8206工作面,從初采期瓦斯治理,煤質(zhì)松軟滾幫塌頂治理,抽放系統(tǒng)不完善采取對策,過構(gòu)造區(qū)瓦斯涌出特征,防治自燃發(fā)火措施和上部解放層的瓦斯情況,按時間順序分別論述了各個階段的特征及采取的對策。通過分析,揭示出厚煤層首采面各種因素對通風(fēng)瓦斯的影響程度,認(rèn)識到大采長大走向高產(chǎn)高效工作面的瓦斯涌出規(guī)律。本煤層瓦斯影響程度相對較大,但關(guān)鍵還是解決鄰近層瓦斯。提出建議,應(yīng)從完善通風(fēng)系統(tǒng)、抽放系統(tǒng)上作文章,同時靈敏準(zhǔn)確可靠的監(jiān)測系統(tǒng)是安全的第二道防線,并將該面作為陽泉礦區(qū)高產(chǎn)高效瓦斯治理技術(shù)試驗面和首個上行開采試驗面。
關(guān)鍵詞 高瓦斯自燃煤層 瓦斯涌出特征 治理技術(shù)
陽煤集團為探索高產(chǎn)高效集中生產(chǎn)的路子和瓦斯治理技術(shù)途徑,在陽煤三礦15#煤擴二區(qū)設(shè)計了大采長大走向工作面,采用了國內(nèi)先進的ZF6200—1.7/3.2型低位放頂部液壓支架,SGI—1000/1400型運輸溜,在開采過程中受到許多地質(zhì)條件、通風(fēng)瓦斯的影響,走了曲折坎坷的探索之路。
一、工作面概況
1、地質(zhì)概況
陽泉煤業(yè)集團煤系地層屬石炭二疊系的太原組和山西組,自上往下排列共有15層煤,其中3#煤和15#煤為主采煤層。
陽煤集團三礦15#煤擴區(qū)首采的工作面為K8206,所采15#煤屬高瓦斯煤層和Ⅲ級自燃發(fā)火煤層,凈煤厚6.71米,煤結(jié)構(gòu)復(fù)雜,含三層主要夾石,煤堅硬系數(shù)0.5—2.0,大部分煤質(zhì)松軟。
15#煤上覆可采煤層為12#煤、3#煤,其余為局部不可采煤層,15#至12#煤層間距45米,12#煤未采,屬高瓦斯煤層。15#煤至3#煤層間距140米,3#煤局部已采,屬高瓦斯突出煤層。
K8206工作面整體為單斜構(gòu)造,順槽口高,工作面低,煤層等高線為580—510米,蓋山厚度平均520米。
2、工作面通風(fēng)概況
K8206工作面有效走向長1580米,采長252米。工作面布置四條通風(fēng)巷道,分別是工作面進風(fēng)巷、回風(fēng)巷、內(nèi)錯尾巷、走向高抽巷。進回風(fēng)巷布置在煤層下部,內(nèi)錯尾巷布置在煤層上部,平行回風(fēng)巷與回風(fēng)巷水平距離28米,走向高抽行布置在距15#煤51米以上的11#煤巖層中,11#煤厚0.1米,大部分尖滅。同時布置偽傾斜高抽巷,解決初采瓦斯,具體見K8206工作面布置圖(圖1)。
工作面掘進期間最大瓦斯涌出量為4.73立方米/分鐘,預(yù)計回采期間絕對瓦斯涌出量最大120立方米/分鐘,工作面計劃配風(fēng)量1525立方米/分鐘。
二、工作面瓦斯涌出特征及防治技術(shù)
1、初采期瓦斯涌出量異常
K8206工作面于2006年1月1日正式試生產(chǎn),工作面入風(fēng)1572立方米/分鐘,初采4天推進8米,工作面風(fēng)流瓦斯經(jīng)常達到1.5%,機載斷電儀頻繁斷電,回風(fēng)流瓦斯?jié)舛冗_0.7%,最大0.9%。本煤層瓦斯涌出量最大為9.52立方米/分鐘,分析原因是工作面煤層松軟富含瓦斯,隨著采空區(qū)空間的加大部風(fēng)風(fēng)量漏入架后老塘造成工作面風(fēng)流瓦斯超限。解決辦法:增加風(fēng)量,通過調(diào)改風(fēng),將入風(fēng)量增加為:2542立方米/分鐘,本煤層瓦斯問題暫時得到緩解。
隨著工作面的推進,鄰近層瓦斯越來越大。為解決初采期鄰近層瓦斯,布置了偽傾斜高抽巷,并與巖石高抽巷貫通,但由于抽放管路長施工質(zhì)量差,漏氣量大,抽放泵站負壓小。推進14米后,偽傾斜高抽巷抽放瓦斯9.4立方米/分鐘,濃度42%。1月29日工作面推進42米后總抽瓦斯量為27.75立方米/分鐘,鄰近層抽出率僅為42.7%,上隅角頻繁超限,有時瓦斯持續(xù)不降,回風(fēng)巷內(nèi)錯尾巷瓦斯?jié)舛冉?jīng)常超過規(guī)定值。風(fēng)排瓦斯總量最高時達60立方米/分鐘,為建礦以來罕見,分析原因認(rèn)為,該面本煤層瓦斯固然大,但主要還是鄰近層瓦斯影響。經(jīng)集團公司研究決定,重新建立抽放泵,將10000余米瓦斯管進行堵漏風(fēng)處理,提高抽放率。
2、煤層松軟破碎透氣性好加大了瓦斯涌出量
陽煤集團15#煤層堅固性系數(shù)一般在1.0—2.0,煤層賦存穩(wěn)定。該面初采結(jié)束后,鄰近層瓦斯抽放量增加,但由于抽放管路經(jīng)常出現(xiàn)斷裂漏氣等故障,抽放泵站不能正常運行,改為移動泵站抽放,抽出率低是影響通風(fēng)瓦斯的主要因素之一,同時還有一個主要因素是,工作面從進風(fēng)方向60米以后,煤層層理亂,節(jié)理發(fā)育破碎松軟,給瓦斯管理帶來不利因素。①經(jīng)常出現(xiàn)大面積滾幫、塌頂,塌頂時的瓦斯大量涌向工作面,持續(xù)較長時間才降下(見附圖二)。②在內(nèi)錯尾巷附近塌頂造成工作面風(fēng)流短路,上隅角瓦斯積聚。處理方法,降低采高,在內(nèi)錯尾巷前、后10米割底通過,一旦塌透,立即用風(fēng)帳木板等封堵減少漏風(fēng)。
針對滾幫塌頂?shù)膯栴},采取了煤層注馬麗散膠體凝結(jié)加固煤體的辦法。從3月份至5月份,沿走向采松軟煤層190米,注馬麗散34噸。注馬麗散膠后,瓦斯涌出量有小幅度減少。
3、地質(zhì)構(gòu)造區(qū)瓦斯涌出量大,是正常情況下的1.5—1.7倍
地面抽放泵站于2006年3月施工,于5月底建成投運,投運后泵站抽放量比原先增加78.6立方米/分鐘,參數(shù)對比見附表一。
項目 |
地點 |
瓦斯?jié)舛?/span> % |
負壓(mmH2O) |
混合量(m3/min) |
純瓦斯量(m3/min) |
± |
舊泵站 |
井下高抽巷口 |
70 |
45 |
99.7 |
69.8 |
|
新泵站 |
井下高抽巷口 |
45 |
220 |
329.7 |
148.4 |
﹢78.6 |
新泵站投運后,鄰近層瓦斯抽放量是原先的2.12倍,占到總瓦斯量的(風(fēng)排瓦斯量27.81立方米/分鐘)84.2%??墒巧嫌缃峭咚够仫L(fēng)巷瓦斯反而比原來大,超限斷電更頻繁。分析其原因主要是,5月下旬工作面進入向斜區(qū)至7月下旬走出向斜區(qū)共計推進約250米,這250米是該面瓦斯涌出量最大,斷電次數(shù)最多,時間最長的時期。參數(shù)見附表二。
在過構(gòu)造期間,主要采取兩項措施。①加大鄰近層瓦斯的抽放量和內(nèi)錯尾巷的排放量。6月、7月份,鄰近層瓦斯平均抽放量分別是,151.6立方米/分鐘和169.5立方米/分鐘,為全年最高。②加強現(xiàn)場通風(fēng)瓦斯管理,做到瓦斯超限必須停止生產(chǎn),每班校對瓦斯傳感器,每天進行瓦斯電閉鎖試驗,確保瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)靈敏準(zhǔn)確可靠,通風(fēng)、安檢干部跟班上崗,嚴(yán)格落實和督查有關(guān)管理措施 。
4、煤層瓦斯含量與埋藏深度成正比
K8206工作面為順槽口高,工作面低的單斜構(gòu)造,順槽口煤層標(biāo)高+580米,工作面煤層標(biāo)高+510米。通過與一水平K8110工作面和本工作面瓦斯涌出情況對比分析認(rèn)為:
①同一煤層不同水平瓦斯涌出量相差很大,參數(shù)見附表三
工作面名稱 |
配風(fēng)量(m3/min) |
風(fēng)排瓦斯量(m3/min) |
鄰近層抽放量(m3/min) |
相對涌出量(m3/t) |
煤層標(biāo)高(m) |
巷道布置 |
一水平K8110 |
800—1200 |
11.4 |
54.5 |
17.2 |
+570—+590 |
一進兩回加高抽巷 |
二水平K8206 |
1900—2500 |
23.3 |
113 |
24.5 |
+510—+580 |
一進兩回加高抽巷 |
二水平與一水平對比 |
+1100—1300 |
2.04倍 |
2.07倍 |
+7.3 |
|
|
②同一工作面瓦斯涌出量隨埋藏深度而增加
從現(xiàn)場瓦斯觀測和數(shù)據(jù)統(tǒng)計可以看出:工作面初采期間煤層埋藏最深,在初采集中應(yīng)力作用下,瓦斯涌出量比較大。
初采結(jié)束后,隨著煤層由低向高推進,瓦斯量趨于下降,但進入構(gòu)造區(qū)時(向斜軸部),瓦斯涌出量又明顯增大。
5、3#煤層采空區(qū)成為上部鄰近層的排放層,工作面瓦斯明顯降低。
上鄰近層3#煤與15#煤層間距離為140米。K8206工作面530米—1150米范圍內(nèi)對應(yīng)上覆3#煤層分別是3#煤的K7209和K7205工作面,3#煤工作面與15#煤工作面垂直布置。K7209工作面為3#煤綜采面,傾斜長150米,有效走向長850米,工作面開采推進85米后停止采煤,作為15#煤層采過后再開采的試驗面,已停產(chǎn)9個月。K7205和K7207為已采工作面永久封閉。當(dāng)K8206工作面推進入K7209工作面區(qū)域后,K7209工作面的回風(fēng)巷、尾巷的瓦斯?jié)舛润E增,由原來的2.1立方米/分鐘增加到49立方米/分鐘。根據(jù)全風(fēng)壓風(fēng)排瓦斯量,認(rèn)為15#煤層采過后,其上部巖層裂縫與3#煤巷道連通,上部6#、4#、3#煤層瓦斯通過K7209回風(fēng)巷、尾巷排出。為保證3#煤K7209通風(fēng)安全,集團公司決定將K7209工作面封閉,利用抽放系統(tǒng)抽排3#煤瓦斯。通過觀測,從K7209抽出的瓦斯?jié)舛?0%,純瓦斯量21.9立方米/分鐘。從2006年7月29日抽放后,K8206工作面抽放總量比原先略有降低,工作面瓦斯超限次數(shù)也明顯降低,至2006年11月20日停止抽放,工作面抽放量降為87立方米/分鐘,工作面瓦斯很少超限。
6、防治自然發(fā)火措施
該面所采15#煤經(jīng)鑒定為三級自燃煤層,由于受地質(zhì)、煤質(zhì)條件影響,推進度不穩(wěn)定,為此我礦采取以下防火措施。
①合理配備風(fēng)量,保持進回風(fēng)巷道斷面,降低通風(fēng)阻力,縮短供氧帶。
②合理通風(fēng)系統(tǒng)減少采空區(qū)漏風(fēng),內(nèi)錯尾巷、走向高抽巷均為正向抽排,即抽排方向與工作面推進方向一致。
③加強一氧化碳、溫度的監(jiān)測分析。在回風(fēng)巷和內(nèi)錯尾巷設(shè)置一氧化碳和溫度傳感器,通風(fēng)瓦檢人員配備一氧化碳檢定儀,檢查工作面架下一氧化碳,發(fā)現(xiàn)一氧化碳立即分析處理,同時每月提取內(nèi)錯尾巷和高抽巷氣樣進行化驗分析。
④放凈頂煤,減少采空區(qū)遺煤,減少煤氧化生熱量。
三、綜合分析結(jié)論
K8206工作面為陽煤集團首個厚煤層無解放層大走向、大采長的高產(chǎn)高效面,該面的瓦斯涌出量創(chuàng)陽煤集團建企以來最大記錄。經(jīng)過一年的反復(fù)治理研究探索,認(rèn)為:
①、大采長工作面的采長比一般工作面(采長180—200米)增加30%,但瓦斯生成量卻是一般工作面的2倍。
②、瓦斯頻繁超限,該面一年共超限907次,超限時間24059分鐘。從瓦斯超限分布和超限時間比例分析,上隅角超限時間占總時間的57.6%,回風(fēng)巷占39.2%。上隅角瓦斯大說明內(nèi)錯尾巷和高抽巷排放能力不足,有待研究提高。
③、15#煤層隨著埋藏深度的加大,瓦斯含量也明顯加大。本煤層瓦斯量與煤層堅固性系數(shù)成反比。本煤層瓦斯主要在初采期和地質(zhì)構(gòu)造應(yīng)力集中帶涌出大。據(jù)統(tǒng)計,初采期本煤層瓦斯是本煤層平均瓦斯量的1.6倍,軟煤層和地質(zhì)構(gòu)造是本煤層平均瓦斯量的1.2—1.6倍。
④、構(gòu)造區(qū)瓦斯涌出異常。該面2006年5月、6月、7月在構(gòu)造區(qū)開采,5月份由于抽放系統(tǒng)還不完善,抽放量小,瓦斯超限最多,時間達8547分鐘,6月、7月抽放正常后,鄰近層抽出率分別達88%、85.2%,但瓦斯超限仍然頻繁,分別是6608分鐘和4834分,過構(gòu)造區(qū)瓦斯涌出總量達到最大,過構(gòu)造區(qū)的3個月,產(chǎn)量占全年的27.7%,瓦斯超限時間占到全年的83%。
⑤、鄰近層瓦斯是制約工作面通風(fēng)瓦斯的關(guān)鍵,必須使鄰近層瓦斯抽出率高于85%,力爭達到90%以上。該面初采后,瓦斯治理的最大缺陷就是:抽放能力不足,管理系統(tǒng)故障多,依靠移動泵抽放。據(jù)統(tǒng)計,1—5月份抽放不正常時,鄰近層抽出率平均為62.2%,6月—12月份平均為86.1%,8月份以后的5個月瓦斯超限時間占全年的6.2%,產(chǎn)量占全年的42.8%。
四、建議
1、上隅角瓦斯主要依靠鄰近層抽放和內(nèi)錯尾巷排放。目前大采長工作面在平行回風(fēng)巷20—30米布置一條內(nèi)錯尾巷,不能有效排放支架后大面積采空區(qū)的瓦斯,建議增加一條內(nèi)錯尾巷,布置在距回風(fēng)巷80—100米的范圍內(nèi)。目前陽煤集團已進行試驗。
2、大采長工作面,由于采長增加采空區(qū)冒頂?shù)母叨确秶苍龃?,走向巖石抽放巷的層位和伸出參數(shù)選擇至關(guān)重要,層位應(yīng)選擇稍高或適當(dāng)縮短伸出。
3、15#煤與3#煤層間距140米,3#煤可作為15#煤上部鄰近層的抽排放層。3#煤是煤與瓦斯突出煤層,如果將15#煤層作為3#煤的解放層,待15#煤開采后再采3#煤,實行上行開采,是探索更有效防治煤與瓦斯突出的一條技術(shù)途徑。
陽泉煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 通風(fēng)部
邊俊國
二〇〇七年五月
附圖一:K8206工作面平面布置圖
附圖二:工作面塌頂時瓦斯超限趨勢圖
附圖三:瓦斯量隨煤層變化趨勢圖
附表一:新舊抽放泵站抽放量對比
附表二:2006年K8206工作面產(chǎn)量瓦斯量和斷電時間統(tǒng)計表
附表三:K8206與K8110瓦斯量對比
個人簡歷
邊俊國,男,42歲,大學(xué)學(xué)歷,通風(fēng)工程師。從1985年畢業(yè)一直在通風(fēng)區(qū)從事技術(shù)管理工作,歷任陽煤集團三礦通風(fēng)區(qū)主任工程師、生產(chǎn)副區(qū)長、區(qū)長,礦通風(fēng)副總工程師,現(xiàn)任陽煤集團通風(fēng)部總工程師。重點參與了多項科技項目并獲獎,在市級、國家級煤炭刊物發(fā)表學(xué)術(shù)論文多篇。
通訊地址:陽泉煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 通風(fēng)部
聯(lián)系電話:0353—7081729 13835323910