加壓過濾機和板框壓濾機聯(lián)合工藝在塔山選煤廠
細粒煤泥處理中的應用
賈懷軍
(同煤集團大地選煤工程有限責任公司,山西 大同 037000)
摘要:通過對塔山選煤廠煤泥處理滯后的問題進行研究,改造了原有的加壓過濾機處理煤泥的工藝,使用加壓過濾機和板框壓濾機的聯(lián)合工藝來處理細粒煤泥,并且根據煤質變化調整了加藥制度,不但使煤泥處理量加大,而且降低了洗水濃度,取得了良好效果。
關鍵詞:煤泥處理系統(tǒng);存在問題; 加壓過濾機;板框壓濾機;加藥制度;改造效果;
1、概述
塔山選煤廠是同煤大唐塔山煤礦配套項目,由約翰芬雷公司總承包建設,于2003年11月開工建設, 2006年4月開始試運轉,2008年12月通過驗收。是一座設計能力15Mt/a的礦井型動力煤選煤廠,服務年限120年。該廠采用分級入選工藝,150~13mm塊煤重介淺槽分選;13-1.5mm末煤三產品重介旋流器分選;1.5-0.2mm粗煤泥進入煤泥分選機分選;<0.2mm細煤泥由加壓過濾機回收,主要產品有精煤和中煤兩個產品,副產品有高嶺巖、矸石。精煤主要用于動力發(fā)電,中煤用于綜合利用電廠燃料,矸石和高嶺巖分別供給園區(qū)內建材磚廠和高嶺巖加工廠作為原料。
2010年3月以來,隨著塔山煤礦開采年限的增加,原煤煤質發(fā)生了變化,煤泥量及煤泥中細顆粒含量也隨之增加。導致選煤廠煤泥系統(tǒng)處理相對滯后,使煤泥在濃縮池中大量積聚,且煤泥沉降速度變慢,濃縮機溢流固體物含量增多。曾采用摻入部分粗顆粒以提高加壓過濾機處理能力的做法,但此法卻造成系統(tǒng)跑粗。煤泥水系統(tǒng)的問題可影響到全選煤廠的整個洗選系統(tǒng),可導致介質消耗增加,管路堵塞,介質密度不穩(wěn)定,加壓過濾機處理量降低、洗選產品的技術指標不穩(wěn)定等諸多問題。而加壓過濾機的處理量降低,煤泥不能及時處理,煤泥在濃縮池中大量積聚,反過來又影響加壓過濾機的入料濃度,從而形成一種惡性循環(huán),嚴重影響了選煤廠的正常生產,進而制約塔山礦礦井的生產?;谝陨显?,塔山選煤廠對煤泥處理系統(tǒng)進行了工藝改造,并對煤泥系統(tǒng)的加藥制度做出了調整。
2、煤泥處理系統(tǒng)工藝改造
塔山選煤廠采用的是HBF-120/10加壓過濾機,加壓過濾機的入料粒度應有一個合理的級配,如果細顆粒含量太高,會影響加壓過濾機的過濾效果,在實際生產中,隨采煤機械化程度增高,導致塔山選煤廠煤泥中細顆粒含量逐漸增大,從而導致加壓過濾機處理滯后,在耙式濃縮機4#耙架積聚,使得耙架放不下,從而形成煤墻,致使物料進不了中心攪拌。由于煤泥中極細粒級含量太高,使每臺加壓過濾機實際處理能力由正常時的75t/h降低到35t/h。通過調整分級旋流器上料壓力而摻入粗顆粒,以期提高加壓過濾機處理能力,濾餅厚度層有所改善,每臺過濾機壓煤泥板數(shù)由6~8板/15min,增大到10~11板/15min,但循環(huán)水中仍存在大量細顆粒。將加壓過濾機使用的濾布由原來的120目換成80目,使濾布篩孔尺寸由0.125mm加大至0.180mm。濾餅厚度雖有所增加,但加壓過濾機濾液中細顆增多。基于這種情況,最終決定采用加壓過濾機和板框壓濾機聯(lián)合工藝流程。
與改造前工藝流程(圖1)相比,改造后工藝流程(圖2)具有以下優(yōu)點:
(1)、采用加壓過濾機和板框壓濾機聯(lián)合工藝可大大提高了選煤廠的煤泥處理能力,避免了煤泥積聚,處理滯后的現(xiàn)象。
(2)、增加了煤泥系統(tǒng)工藝的靈活性。當有跑粗事故發(fā)生時,為避免出現(xiàn)加壓過濾機壓主軸事故的發(fā)生,可單獨使用板框壓濾機處理煤泥;當對煤泥水分要求較高時,可單獨使用加壓過濾機處理煤泥,降低精煤水分。
(3)、采用加壓過濾機和板框壓濾機聯(lián)合工藝,可有效降低細煤泥在循環(huán)水中的積聚,降低循環(huán)水的濃度。
圖1 改造前煤泥處理流程圖圖 2 改造后加壓過濾機和板框聯(lián)合工藝流程圖
為了增加煤泥處理量,把加壓過濾機使用的濾布由原來的120網目換成80網目,即濾布濾網孔徑由0.125mm加大至0.180mm,這樣加壓過濾機的處理量就有大幅度提高,但是也帶來一個問題就是篩孔尺寸增大,加壓過濾機產生的濾液中細顆粒多,沉降速度變慢,因此需要調整加藥制度 。
3、加藥制度的調整
針對煤泥水不沉降的問題,塔山選煤廠對煤泥水進行了分析,通過多次煤泥水沉降試驗,最后選定了一種方案,即先加聚合氯化鋁凝聚劑(簡稱PAC,通常也稱作聚鋁,它是介于ALCL3 和AL(OH)3 之間的一種水溶性無機高分子聚合物,是一種顏色呈黃色或淡黃色、深褐色、深灰色樹脂狀固體,有較強的架橋吸咐性能,在水解過程中,伴隨發(fā)生凝聚,吸附和沉淀等物理化學過程)對煤泥進行聚合,然后再使用聚丙烯酰胺(簡稱PAM,由丙烯酰胺單體聚合而成,是一種水溶性線型高分子物質為白色粉末,易溶于水,幾乎不溶于苯,乙醚、酯類、丙酮等一般有機溶劑,其水溶液幾近透明的粘稠液體,屬非危險品,無毒、無腐蝕性,能使懸浮物質通過電中和與架橋吸附作用達到絮凝)對煤泥實現(xiàn)沉降,由此達到煤泥水快速沉降的目的。
在使用聚鋁和聚丙烯酰胺做沉降試驗時,取18組旋流器溢流做試驗用煤泥水,觀察到只加聚鋁時,煤泥水中的細微顆粒迅速靠攏,沉降速度慢,而在此基礎上添加聚丙烯酰胺,煤泥沉降速度加快,單個絮團增大,結合緊密,利于加壓過濾機形成濾餅,澄清水水質好。當不加聚鋁,只加聚丙烯酰胺時,沉降速度明顯較前者慢,單個絮團較小,結合不夠緊密,不利于加壓過濾機的成餅,澄清水相對前者也稍差,并含有部分細微顆粒。
因此采取以下方案:在主洗車間五層處設攪拌桶,先將聚鋁加入攪拌桶,攪拌達到規(guī)定濃度后,再加入旋流器溢流回濃縮池的管道內,原有加聚丙烯酰胺加藥點不變。
調整加藥制度后,煤泥沉降速度加快,沉降效果變好,循環(huán)水的濃度降低,對選煤廠的各個工藝環(huán)節(jié)產生了良好的促進作用。
4、改造效果
(1) 煤泥系統(tǒng)改造完成后,隨著煤泥處理量的提高,選煤廠的系統(tǒng)也趨于正常,入洗量恢復到煤泥處理系統(tǒng)出現(xiàn)問題之前甚至略有增加,每年可增加近億元的利潤。
(2) 煤泥系統(tǒng)改造完成后,澄清水也變得非常清,大大降低了介質消耗,介耗由2kg/t煤降至1.5kg/t,按每月入洗原煤100萬t,鐵粉價格垵860元/t計算,每年可節(jié)約成本約500萬元。
(3)煤泥系統(tǒng)改造后,選煤廠的生產逐漸趨于正常。與改進前相比,入洗量明顯增加,改前日入洗量為50000噸左右,(煤泥較多時,日入選量僅30000噸),改后可配合礦井產量至日入洗60000噸。改造后,每月可多入洗原煤30萬t,增加近百萬元的利潤。
(4) 改造后,濃縮機壓耙、壓大軸的次數(shù)大為減少,降低了事故率。從而節(jié)省了大量人力和物力。