一、項(xiàng)目背景
某選煤廠主分選設(shè)備為兩臺(tái)無壓三產(chǎn)品重介旋流器,設(shè)計(jì)處理能力570t/h,原煤經(jīng)刮板機(jī)均勻分到兩臺(tái)旋流器,分選生產(chǎn)出合格精煤、中煤和矸石三種產(chǎn)品,重介旋流器的有效分選下限達(dá)到0.3mm,分選數(shù)量效率在95.0%左右。因?qū)嶋H生產(chǎn)處理能力560t/h,達(dá)不到設(shè)計(jì)處理能力,且旋流器適應(yīng)原煤質(zhì)量變化大的能力差,特別是矸石量大于25%的時(shí)候,分選能力和分選效果變差,分選效率降低,產(chǎn)品質(zhì)量得不到保證,只能通過降低處理量來保證產(chǎn)品灰分,無形中增加了選煤成本。
二、研究?jī)?nèi)容
1.技術(shù)方案
該選煤廠根據(jù)國(guó)內(nèi)先進(jìn)的三產(chǎn)品超級(jí)旋流器設(shè)備結(jié)構(gòu)參數(shù),結(jié)合選煤廠實(shí)際入洗原煤煤質(zhì)、分選產(chǎn)品、旋流器設(shè)備結(jié)構(gòu)參數(shù)和生產(chǎn)系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)空間布置研究改進(jìn)選煤廠的高效分選旋流器,改善了分選工藝,提高生產(chǎn)效率。
2.選型設(shè)計(jì)
對(duì)于旋流器進(jìn)行設(shè)計(jì)、選型,綜合考慮單機(jī)處理量、排矸能力等,在不增加處理能力以及不改變后續(xù)處理設(shè)備的情況下,選擇S-3GHMC440/160型無壓給料超級(jí)重介質(zhì)旋流器。無壓給料超級(jí)重介質(zhì)旋流器在確保高分選精度的條件下,具有處理量大、排矸能力強(qiáng)、電耗低等特點(diǎn)。
3.改進(jìn)方案
新旋流器一段直徑由原1.2m變?yōu)?.1m,二段直徑由0.85m變?yōu)?.75m;二段入料方式由外切入料改為內(nèi)切入料,且二段入料口徑由160mm*160mm變?yōu)?80mm*180mm,底流口直徑由210mm增大到250mm。
超級(jí)旋流器單臺(tái)處理能力達(dá)到440t/h,處理下限達(dá)到0.2mm;
二段內(nèi)切入料,縮短了一二段距離,可降低入料壓力,同時(shí)減少堵塞頻率;二段入料口和底流口增大,極大增加了排矸能力。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備空間布置情況,充分利用有限空間設(shè)計(jì)使用了原煤潤(rùn)濕跌落箱,跌落箱內(nèi)由箱體以及三塊跌落板組成,原煤在分料刮板機(jī)內(nèi)潤(rùn)濕后,經(jīng)過三次“跌落”,得到充分潤(rùn)濕后,進(jìn)入旋流器分選,極大提高了分選效果。
圖1 超級(jí)旋流器選選型圖
圖2 潤(rùn)濕跌落箱示意圖
4.工藝流程
新旋流器設(shè)備的安裝基礎(chǔ)全部利用原旋流器基礎(chǔ),繼續(xù)使用原精煤、中煤、矸石集料槽以及管道,整個(gè)安裝過程無需進(jìn)行廠房加固,減少了影響生產(chǎn)時(shí)間。新旋流器仍使用原介質(zhì)泵以及介質(zhì)管道,未增加額外能耗以及材料消耗。
圖3 旋流器安裝示意圖
三、使用效果評(píng)定
1. 分選效果評(píng)定試驗(yàn)
生產(chǎn)系統(tǒng)兩臺(tái)重介分選旋流器全部更新完畢,投入運(yùn)行、生產(chǎn)穩(wěn)定后,按照選煤行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)新更新重介旋流器進(jìn)行分選效果評(píng)定。
(1)生產(chǎn)條件:入洗原煤小時(shí)入洗量590噸/小時(shí),分選懸浮液入料壓力0.225MPa,分選密度1.453kg/l;
(2)分選效果試驗(yàn)。采取入洗原煤、生產(chǎn)精煤、中和矸石,分別進(jìn)行篩分浮沉試驗(yàn)。
2. 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
(1)數(shù)量效率。重介旋流器分選出精煤灰分為6.68%,理論精煤產(chǎn)率為54.99%;±0.1含量(扣矸后)為38.38%,屬于難選煤。實(shí)際分選精煤產(chǎn)率為54.06%,數(shù)量效率達(dá)到98.31%。
(2)矸石占全級(jí)產(chǎn)率為41.65%,矸石量較大,矸石帶煤1.34%,精煤帶矸為0,中煤帶精為3.49%,皆在正常范圍之內(nèi)。
(3)從實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,一、二段實(shí)際分選密度為1.451kg/L 和 1.695 kg/ L , 一、二段可能偏差分別為 0.016 kg/L 和 0.029 kg/L 。
(4)數(shù)量效率為實(shí)際精煤產(chǎn)率占理論精煤產(chǎn)率的百分比, 該值為98.31%,分選精度相對(duì)較高。
3.主要指標(biāo)應(yīng)用前后對(duì)比
選煤廠旋流器改造前,原三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器數(shù)量效率在95.0%左右,改造后數(shù)量效率提升至98.31%,數(shù)量效率提高3.31%左右。
改造后,根據(jù)可選性曲線可知,該選煤廠理論精煤產(chǎn)率為54.46%,實(shí)際精煤產(chǎn)率約提高:3.31%*54.46%≈1.8%。
四、應(yīng)用效果
1.先進(jìn)性及創(chuàng)新性
(1)項(xiàng)目采用了目前國(guó)內(nèi)新型重介分選設(shè)備,提高了生產(chǎn)的穩(wěn)定性和連續(xù)性。
(2)通過旋流器結(jié)構(gòu)形式、結(jié)構(gòu)參數(shù)的優(yōu)化,能夠在確保高分選精度的情況下,實(shí)現(xiàn)超強(qiáng)處理能力、超強(qiáng)排矸能力、超低能耗。
(3)在分選旋流器入料系統(tǒng)增加了跌落箱裝置,提高原煤潤(rùn)濕程度。
2.經(jīng)濟(jì)效益分析
改造后精煤產(chǎn)率約提高1.8%,無形中洗中煤產(chǎn)率降低1.80%左右,按精煤價(jià)格1000元/噸,中煤煤價(jià)格500元/噸計(jì)算,則噸原煤效益增加:
1.8%*(1000-500)=9.0元/t。
改造完成后介質(zhì)泵功率未增加,而小時(shí)處理量從560t/h增加到590t/h,增加了30噸處理量,該選煤廠選煤生產(chǎn)電耗約為5.8KWh/t,電價(jià)按照0.58元/度計(jì)算,則噸原煤可節(jié)約成本(電費(fèi)):
30*5.8*0.58/560≈0.18元。
運(yùn)行成本:
改造后的工藝系統(tǒng)投入生產(chǎn)運(yùn)行后,分選效率得到提高,適應(yīng)原煤質(zhì)量變化大的能力增強(qiáng),生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定、連續(xù),小時(shí)處理能力提高了30噸/小時(shí),選煤成本降低0.18元/噸原煤,產(chǎn)品收益增加9.0元/噸原煤。
3.社會(huì)效益
經(jīng)過超級(jí)旋流器改造,該選煤廠生產(chǎn)系統(tǒng)更加穩(wěn)定,旋流器堵塞次數(shù)明顯減少,生產(chǎn)連續(xù)性加強(qiáng),產(chǎn)品質(zhì)量更加穩(wěn)定,降低了事故率,保證了生產(chǎn)連續(xù)性,減少了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了生產(chǎn)效率,增加了經(jīng)濟(jì)效益,標(biāo)準(zhǔn)化水平明顯提高。
五、推廣前景
該選煤廠高效分選設(shè)備的設(shè)計(jì)和應(yīng)用,解決了生產(chǎn)系統(tǒng)能力利用率低、洗選效率低的問題,適用原煤煤質(zhì)變化大、矸石含量變化幅度大的選煤廠,目前已得到有效推廣應(yīng)用。
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