一、項目背景
某選煤廠原設計無專用掃地水桶,將兩個煤泥水桶兼做掃地水桶使用。白班檢修時各區(qū)域掃地水均進入煤泥水桶內(nèi),因此煤泥水泵需要定期啟動,對該高壓電機造成較大的沖擊。其中343煤泥水泵的電機因啟停頻繁分別于2017年10月、2019年2月燒壞兩次。
為解決上述問題,技術(shù)人員通過研究提出了洗煤廠煤泥水系統(tǒng)優(yōu)化改造方案。
二、改造方案
本次改造依據(jù)的是選煤工藝設計原則和水系統(tǒng)平衡原理,并緊密結(jié)合本選煤廠的生產(chǎn)實際。
將兩個磁選尾礦桶改造為專用的掃地水桶,原來進入磁選尾礦桶的物料改進煤泥水桶,而掃地水不再進入煤泥水桶,同時將掃地水系統(tǒng)與主生產(chǎn)系統(tǒng)隔離,以后抽排掃地水。
三、成果特點
1.將煤泥水桶、煤泥離心機、煤泥刮板機等設備徹底解放出來,檢修期間不再需要啟動。
2.將磁選尾礦桶和煤泥水桶合二為一,可使磁選尾礦桶退出生產(chǎn)系統(tǒng),專用做掃地水桶,僅在抽排掃地水時啟動。可減少生產(chǎn)用電,減少磁選尾礦桶及泵的保養(yǎng)維護費用。
3.磁選尾礦桶的泵配備的是低壓電機,即便是啟動頻繁,造成的沖擊也較小。
四、應用效果
1.兩個磁選尾礦桶及泵退出生產(chǎn)系統(tǒng),可節(jié)省電費。每天生產(chǎn)按16小時計,掃地水抽排時間按2小時計算,則磁尾泵(功率110kw)每天減少運行14小時,電費按0.6元/度計算,則節(jié)約電費為:14h×110kw×2臺×0.6元/kw.h×365天=67.45萬元/年。
2.兩個煤泥水桶(電機功率200kw/臺)、三臺煤泥離心機(電機功率110kw/臺)、一臺煤泥刮板機(電機功率18.5kw/臺)檢修期間不必啟動,可節(jié)省電費。每天掃地水抽排時間按2小時計算,電費按0.6元/度計算,則節(jié)約電費為:(200×2+110×3+18.5)×2h×0.6元/kw.h×365天=27.97萬元/年。
3.改造后,磁選尾礦泵和煤泥水泵的運行時間大大降低,可節(jié)約設備維護保養(yǎng)費用,約12萬元/年。
4.減少了煤泥泵高壓電機啟停次數(shù),延長了使用壽命。
綜上所述,本次改造成本投入約11萬元,每年可節(jié)約生產(chǎn)成本96.42萬元。
五、推廣前景
原先進入磁選尾礦桶的物料改進煤泥水桶后,雖然會使煤泥水桶的桶位上升,但還在允許范圍之內(nèi),對生產(chǎn)系統(tǒng)沒有造成影響。
本次改造非常成功,達到了預想的效果。對于行業(yè)內(nèi)其他選煤廠的生產(chǎn)工藝改造和掃地水系統(tǒng)改造,以及節(jié)能降耗,具有很好的借鑒意義。
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