一、項(xiàng)目背景
傳統(tǒng)的托輥制造壓裝工序,起初采用的大錘砸軸承、密封圈的手工方法組裝托輥,存在組裝質(zhì)量不穩(wěn)定、勞動(dòng)強(qiáng)度大、容易砸手,工作效率低等弊端。采用液壓試驗(yàn)臺(tái)和報(bào)廢液壓缸改造的托輥半自動(dòng)雙向壓裝設(shè)備,由于軸承在安裝過(guò)程中受力平穩(wěn),而且軸承到位后不再承受沖擊力,充分避免了組裝過(guò)程中對(duì)軸承的損害,與手工組裝相比,托輥組裝質(zhì)量有了很大的提高,效率明顯提高,解決了皮帶機(jī)托輥手工操作組裝、質(zhì)量不穩(wěn)定、勞動(dòng)強(qiáng)度大、容易砸手、工作效率低的狀況。
二、研究?jī)?nèi)容
1.基本原理
該設(shè)備主要由底座、油缸、壓裝胎具、V 形鐵、油缸底座組成。油缸通過(guò)油管與液壓站相連,壓裝胎具由彈簧、心軸和壓裝軸組成,彈簧保證油缸縮回后,心軸回到初始位置。心軸通過(guò)彈簧與缸桿連接,但不隨缸桿一起動(dòng)作,心軸的作用是支撐托輥軸和要壓裝的軸承。通過(guò)兩根心軸的支撐可以保證油缸、缸桿、壓裝軸、心軸、托輥軸、桶皮的中心線在同一軸 線上。心軸外徑比軸承內(nèi)徑稍小,以方便軸承套裝到心軸上。壓裝軸通過(guò)螺紋與缸桿連接,隨缸桿一起動(dòng)作,壓裝軸由兩部分組成,用螺紋連接,缸桿和壓裝軸的伸縮距離由心軸和缸桿之間的距離所決定??梢酝ㄟ^(guò)調(diào)節(jié)壓裝軸兩部分的相對(duì)位置來(lái)調(diào)整軸承的壓入深度,保證缸桿和心軸頂死時(shí),軸承正好壓裝到位。壓裝軸的可調(diào)節(jié),使托輥壓裝機(jī)不但可壓裝軸承也可壓裝密封圈,并可組裝不同尺寸的托輥,一機(jī)多用,增加了壓裝機(jī)的使用范圍。
2.關(guān)鍵技術(shù)
①合理設(shè)計(jì)心軸,解決了安裝軸承前托輥軸和桶皮的對(duì)中問(wèn)題。
②合理設(shè)計(jì)壓裝軸的尺寸,保證軸承壓裝到位后心軸和油缸桿頂緊,油缸的壓力由心軸和托輥軸承載,減少壓力過(guò)大對(duì)軸承的損傷。
③壓裝軸采用分體結(jié)構(gòu),由螺紋連接,可以組裝不同尺寸的托輥。
④V形鐵的高度可以調(diào)整,使壓裝機(jī)適用于不同直徑的托輥。
圖1 托輥半自動(dòng)雙向壓裝機(jī)圖
圖2 壓裝過(guò)程結(jié)構(gòu)圖
壓裝機(jī)的液壓系統(tǒng)利用原有的液壓試驗(yàn)臺(tái)液壓站和翻車機(jī)改造后報(bào)廢的油缸、油管,重新設(shè)計(jì)了管接頭,液壓系統(tǒng)如圖 3 所示,通過(guò)電磁換向閥控制油缸的伸出和縮回,調(diào)節(jié)溢流閥的溢流壓力的大小控制油缸壓裝軸承過(guò)程中油缸壓力,調(diào)節(jié)節(jié)流閥的流量控制油缸的伸出、縮回速度。
托輥的組裝過(guò)程為:①通過(guò)調(diào)整油缸支架、V 形鐵的高度和對(duì)中,保證托輥中心、兩根油缸缸桿中心線在同一軸線上,這是保證托輥安裝質(zhì)量的重要步驟。②將托輥軸穿入桶皮,軸承安裝到心軸上,再把桶皮放到 V 形鐵上,同時(shí)托輥軸放到心軸上,用兩根心軸托起,保證托輥軸中心線和油缸、缸桿、壓裝軸、心軸、桶皮的中心線在同一軸線上。③啟動(dòng)油缸,壓裝軸隨缸桿運(yùn)動(dòng),心軸頂緊托輥軸后不動(dòng),此時(shí),彈簧壓縮,軸承隨壓裝軸運(yùn)動(dòng)壓入桶皮。④當(dāng)軸承壓裝到位后心軸與缸桿頂死,液壓壓力上升,油缸壓力通過(guò)缸桿、心軸由托輥軸承載,軸承不再承載壓力,避免由于壓力過(guò)高損壞軸承。壓力達(dá)到溢流閥設(shè)定壓力后液壓系統(tǒng)卸荷,壓力不再上升。⑤油缸縮回,托輥放到托輥架上,安裝軸用擋圈。重復(fù)以上工序,待一批托輥安裝好軸承后,再調(diào)整壓裝軸的尺寸,安裝密封圈,工序和原理與安裝軸承一樣。壓裝好密封圈后,再安裝軸用擋圈,一根托輥組裝完成。
圖3 托輥壓裝機(jī)液壓原理圖
三、應(yīng)用效果和效益
1.應(yīng)用效果
采用托輥壓裝機(jī)組裝托輥,由于軸承在安裝過(guò)程中受力平穩(wěn),而且軸承到位后不再承受沖擊力,充分避免了組裝過(guò)程中對(duì)軸承的損害,與手工組裝相比,托輥組裝質(zhì)量有了很大的提高,效率明顯提高,組裝1根托輥用時(shí)由過(guò)去10min縮減至3min。在壓裝機(jī)設(shè)計(jì)過(guò)程中,充分利用了報(bào)廢液壓缸,節(jié)約了資金,通過(guò)一年多的使用,壓裝機(jī)工作效率高,組裝質(zhì)量好,得到廣大客戶、職工的好評(píng)。
2.經(jīng)濟(jì)效益
組裝1根托輥用時(shí)由過(guò)去10min縮減至3min,按照一年340天,每天工作8小時(shí),按照平均每根90元計(jì)算;
傳統(tǒng)壓裝方式一年可以生產(chǎn):340×8×6=16320根;
采用該設(shè)備后一年可以生產(chǎn):340×8×20=54400根;
每年產(chǎn)生效益:38080×90=3427200元。
四、推廣應(yīng)用前景
目前,托輥半自動(dòng)雙向壓裝設(shè)備生產(chǎn)的托輥已經(jīng)在某煤業(yè)有限責(zé)任公司成功使用,效果良好,經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著。另外,項(xiàng)目研究成果可適用于各種托輥的加工,具有廣闊的推廣應(yīng)用前景。
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