淺析低瓦斯礦井瓦斯事故及對策
李春祥 龐貴智 李春清 劉 佳 鄒熙源
(山西省介休市鑫峪溝煤業(yè)集團(tuán)公司)
摘要:在低瓦斯礦井中發(fā)生了瓦斯燃燒事故,經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)研,確定為因掘進(jìn)停風(fēng)機(jī)造成局部瓦斯積聚,由于明火引燃瓦斯。本文對該事故在瓦斯積聚和引燃瓦斯火源等方面,進(jìn)行了詳細(xì)的分析。為吸取事故教訓(xùn),提出了一系列加強(qiáng)通風(fēng)管理、防止瓦斯積聚、加強(qiáng)火源管理、強(qiáng)化監(jiān)督與檢查等,杜絕瓦斯事故發(fā)生的防范措施。
關(guān)鍵詞:瓦斯燃燒 現(xiàn)場調(diào)查 加強(qiáng)通風(fēng) 防范措施
0 前言
低瓦斯礦井在通風(fēng)和瓦斯防治與管理等方面,同高瓦斯礦井及煤與突出礦井相對比要簡單許多。一是不需要采取防治煤與瓦斯突出的措施。二是瓦斯涌出量小,不需要采取瓦斯抽放措施。三是礦井的所需風(fēng)量相對減少。四是防治礦井瓦斯的管理措施簡化。企業(yè)的成本也降低。而越是在這些管理難度比較小的低瓦斯礦井中,越容易發(fā)生通風(fēng)瓦斯事故。其主要原因,就是從礦主要領(lǐng)導(dǎo)一直到員工對礦井瓦斯沒有高度的認(rèn)識,忽視了礦井通風(fēng)與瓦斯管理,造成了事故的發(fā)生。例如:2009年12月27日,山西省晉中市某礦南采區(qū)掘進(jìn)工作面,發(fā)生一起局部瓦斯燃燒事故,12人遇難,4人受傷。
1.礦井基本概況
該礦為民營企業(yè)。始建于1978年,1980年建成投產(chǎn),井田面積1.10km2 。礦井設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力9萬t/a,實(shí)際生產(chǎn)能力6萬t/a。2005年晉中市煤礦礦井瓦斯鑒定批復(fù)結(jié)果為低瓦斯礦井。其最大沼氣絕對涌出量為:0.23m3/min;最大沼氣相對涌出量為:1.79m3/t。二氧化碳絕對涌出量為:0.45m3/min;相對涌出量為:3.15m3/t。礦井采用中央并列式通風(fēng),使用55kw×2對旋主要通風(fēng)機(jī),總回風(fēng)量為1120m3/min。開采煤層為石炭系太原組9號煤層。煤層厚度1.75m。
2.瓦斯燃燒事故的現(xiàn)場調(diào)查及分析
2.1.現(xiàn)場勘查情況
事故地點(diǎn):第三段絞車道南采區(qū),下山掘進(jìn)工作面,巷道長度50m,煤層坡度11度,巷道規(guī)格:寬2.0m;由于巷道浮煤較多高度只有1.5m,全煤巷道。巷道采用木支護(hù)。工作面使用電鉆打眼,火藥爆破。使用300mm型電溜子運(yùn)輸。掘進(jìn)工作面使用5.5kw×2局部通風(fēng)機(jī),直徑500mm風(fēng)筒供風(fēng)。通風(fēng)機(jī)設(shè)在距離回風(fēng)口10米水平運(yùn)輸巷道的位置。經(jīng)詳細(xì)檢查發(fā)現(xiàn):
2.1.1. 回風(fēng)口以外到風(fēng)機(jī)的風(fēng)筒經(jīng)高溫后變硬,但該段風(fēng)筒形狀和顏色沒有變化。說明瓦斯燃燒的明火沒有到達(dá)該地點(diǎn),只是燃燒后將空氣膨脹的高溫推出,使風(fēng)筒經(jīng)過高溫后而變得發(fā)硬。
2.1.2. 自下山門子口開始以下的風(fēng)筒,顏色變得油黑發(fā)亮,形狀收縮成長條狀。通過風(fēng)筒的狀態(tài)可以斷定:瓦斯燃燒的主要地點(diǎn)是在下山50米的巷道內(nèi),瓦斯燃燒的明火高溫將風(fēng)筒燒焦,收縮變形。風(fēng)筒是在底板鋪設(shè),沒有進(jìn)行吊掛,說明瓦斯在巷道內(nèi)的濃度比較均勻,頂板和底板的瓦斯?jié)舛然鞠嗤?/span>
2.1.3. 事故地點(diǎn)巷道是沿9#煤層施工,該煤層頂板比較完整,巷道內(nèi)支護(hù)保持了原有的狀態(tài),沒有被沖擊波沖擊的現(xiàn)象。在下山門子口(即瓦斯燃燒巷道)以外50米的位置,有2架已經(jīng)接近傾倒的木支護(hù)還在保持原有狀態(tài)。事故地點(diǎn)附近的巷道沒有片幫和冒頂現(xiàn)象。這些跡象證明該事故只是瓦斯燃燒,不是瓦斯爆炸,因?yàn)闆]有出現(xiàn)強(qiáng)烈的沖擊波。
2.1.4. 支護(hù)的正反面兩側(cè)以及巷道的兩幫和頂板沒有焦粒粘合的現(xiàn)象,說明瓦斯燃燒時(shí)沒有煤塵的參與。
2.1.5. 瓦斯?jié)舛龋赫{(diào)查現(xiàn)場檢查,在掘進(jìn)巷道沒有供風(fēng)的狀態(tài)下,自下山門子口5~30米的位置檢查,其沼氣濃度為0.6~0.8%,二氧化碳濃度為0.3~0.5%,混合氣體為0.9~1.3%。
2.1.6. 根據(jù)絕對瓦斯涌出量計(jì)算燃燒時(shí)的瓦斯?jié)舛龋壕蜻M(jìn)工作面絕對瓦斯涌出量為0.065m3/min,停風(fēng)時(shí)間90分鐘,積聚瓦斯量為5.85m3,巷道空間為:斷面3m2;長度50m,體積為150m3,5.85÷150×100%=3.9%。燃燒時(shí)的瓦斯?jié)舛葹?/span>3.9%。
2.2.瓦斯積聚原因
2.2.1.直接原因:隨著礦井的不斷延伸瓦斯涌出量也在不斷地增加。工作面在風(fēng)機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn)的狀態(tài)下進(jìn)行生產(chǎn),造成了瓦斯積聚,遇有明火,發(fā)生了瓦斯燃燒事故。
2.2.2.間接原因:(1)礦井總風(fēng)量不足,工作面布置過多,造成采區(qū)內(nèi)出現(xiàn)多處串聯(lián)通風(fēng)。(2)為了解決串聯(lián)通風(fēng)問題,將南、北采區(qū)調(diào)整為分區(qū)通風(fēng),經(jīng)過調(diào)整后造成了2個(gè)采區(qū)的風(fēng)量更加不足。(3)采區(qū)風(fēng)量不足的情況出現(xiàn)后,沒有引起足夠的重視,沒有進(jìn)行認(rèn)真的分析和研究,沒有采取有效措施進(jìn)行處理消除隱患。
2.3.引燃瓦斯的火源分析:
2.3.1.工作面唯一的電器設(shè)備只有一臺電鉆。電鉆線使用2.5mm2的小電纜,勘查時(shí)發(fā)現(xiàn)電纜敷設(shè)在巷道底板,沒有被燒焦變色變硬的現(xiàn)象。電鉆線及電鉆沒有漏電及失爆現(xiàn)象,確定不是由于電器設(shè)備引起的瓦斯燃燒。
2.3.2.經(jīng)檢查在遇難者的衣袋里發(fā)現(xiàn)有煙火。后經(jīng)現(xiàn)場脫險(xiǎn)人員證實(shí),是由于有人在巷道內(nèi)吸煙導(dǎo)致了這起瓦斯燃燒事故。
2.4.瓦斯燃燒事故的綜合分析:
2.4.1.局部通風(fēng)管理混亂:隨意停風(fēng)機(jī);風(fēng)機(jī)無專人管理;沒有實(shí)現(xiàn)雙風(fēng)機(jī)雙電源自動轉(zhuǎn)換;風(fēng)機(jī)安設(shè)高度距離底板不足0.3m;風(fēng)筒沒有靠頂幫進(jìn)行吊掛而是落在底板。
2.4.2.礦井通風(fēng)網(wǎng)路過長,最大流程達(dá)到3300m,巷道斷面過小,采區(qū)進(jìn)回風(fēng)巷道在4m 2左右,造成礦井通風(fēng)阻力過大,等積孔過?。ú蛔?/span>1m2),為通風(fēng)困難礦井。
2.4.3.由于風(fēng)門密閉等通風(fēng)設(shè)施的施工質(zhì)量不標(biāo)準(zhǔn),造成漏風(fēng)量大,使礦井有效風(fēng)量率低于85%。
2.4.4.員工缺乏礦井通風(fēng)基本知識,瓦斯意識淡薄,沒有執(zhí)行最基本的無風(fēng)不作業(yè)的常識。
2.4.5.瓦斯檢查制度執(zhí)行的不嚴(yán)格。瓦斯檢查員配備不足,因工作面多無法做到全面細(xì)致的檢查瓦斯。沒有安裝瓦斯監(jiān)測監(jiān)控設(shè)施,班組長和放炮員也沒有佩戴便攜式瓦斯檢查儀器,當(dāng)瓦斯超限時(shí)不能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn),得不到及時(shí)處理。
2.4.6.對礦井采區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)的調(diào)整,沒有執(zhí)行有計(jì)劃、有審批、有組織、有指揮、有驗(yàn)收的規(guī)定。
2.4.7.井下嚴(yán)禁出現(xiàn)明火和高溫?zé)嵩矗淠康木褪欠乐挂纪咚?、煤塵及其它易燃易爆的氣體和固體,這是煤礦最基本的常識,而個(gè)別員工卻帶煙帶火入井。這充分的說明:企業(yè)對員工的安全教育和培訓(xùn)沒有做好;入井的檢身制度流于形式,雖然設(shè)了檢身人員但是沒有認(rèn)真的去履行職責(zé),讓個(gè)別員工將煙和火帶到了井下,并且明目仗膽的在工作面吸煙。
2.4.8.沒有嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于“一通三防” 工作的“先抽后采、監(jiān)測監(jiān)控、以風(fēng)定產(chǎn)”的十二字方針。低瓦斯礦井不需要進(jìn)行瓦斯抽放,但是,監(jiān)測監(jiān)控必須安設(shè)。假如工作面安設(shè)1個(gè)瓦斯監(jiān)測傳感器,或使用1臺便攜式瓦斯檢測儀,當(dāng)瓦斯?jié)舛冗_(dá)到1%時(shí)能夠及時(shí)報(bào)警,提示員工引起注意,立即采取有效措施進(jìn)行處理,完全可以避免瓦斯燃燒事故的發(fā)生。礦井規(guī)模比較大而通風(fēng)能力卻很小,應(yīng)該擴(kuò)大通風(fēng)能力或者根據(jù)現(xiàn)有的礦井風(fēng)量進(jìn)行合理的布置采掘工作面,做到以風(fēng)定產(chǎn)。
2.4.9.煤礦的安全監(jiān)察工作不夠嚴(yán)格、不夠細(xì)致。礦井通風(fēng)能力不足;井下無風(fēng)作業(yè);員工入井帶煙帶火;不合理的通風(fēng);工程質(zhì)量低劣等現(xiàn)象,充分體現(xiàn)出安全管理混亂,已經(jīng)是較長時(shí)間存在的問題了。
3.防止瓦斯燃燒與爆炸事故的對策
3.1.安全教育培訓(xùn)
3.1.1.首先對礦級領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)安全教育培訓(xùn),提高礦主要領(lǐng)導(dǎo)的安全意識和瓦斯意識。包括礦級領(lǐng)導(dǎo)班子集體都要樹立瓦斯為天的思想,在布置生產(chǎn)的同時(shí)必須布置安全工作。
3.1.2.采掘區(qū)隊(duì)及全體員工加強(qiáng)安全常識培訓(xùn)。學(xué)習(xí)通風(fēng)專業(yè)知識,掌握礦井通風(fēng)的現(xiàn)場管理,提高對礦井瓦斯的認(rèn)識和管理能力。認(rèn)真學(xué)習(xí)煤礦“三大規(guī)程”(即:煤礦安全規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程),養(yǎng)成自覺遵章守紀(jì),干標(biāo)準(zhǔn)活的好習(xí)慣。
3.1.3.加強(qiáng)通風(fēng)專業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)。為各個(gè)工作面在風(fēng)量、風(fēng)速、溫度和瓦斯管理等方面創(chuàng)造一個(gè)安全、可靠的工作環(huán)境。
3.2.加強(qiáng)礦井通風(fēng)管理,防止瓦斯積聚
3.2.1.通風(fēng)管理
礦井必須有足夠的通風(fēng)能力,合理的通風(fēng)系統(tǒng),降低礦井通風(fēng)阻力,杜絕出現(xiàn)不合理的串聯(lián)通風(fēng)、擴(kuò)散通風(fēng)、老塘通風(fēng)。加強(qiáng)通風(fēng)設(shè)施管理,減少漏風(fēng)提高礦井有效風(fēng)量率。保證各采掘工作面有充足的風(fēng)量。巷道貫通立即調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)。掘進(jìn)工作面安設(shè)“三專兩閉鎖”(三專:專用變壓器、開關(guān)、電纜;兩閉鎖:風(fēng)電閉鎖和瓦斯閉鎖)實(shí)行雙風(fēng)機(jī)雙電源供電,杜絕工作面隨意停風(fēng)現(xiàn)象。加強(qiáng)局部通風(fēng)管理,保證工作面末端風(fēng)量達(dá)到要求。采空區(qū)和盲巷及時(shí)封閉。
3.2.2.瓦斯管理
配備足夠的高素質(zhì)的瓦斯檢查人員,班組長、放炮員、電鉗工等特殊工種及各級領(lǐng)導(dǎo)干部佩帶便攜式瓦斯檢查儀器,隨時(shí)檢查瓦斯。安設(shè)瓦斯監(jiān)測監(jiān)控裝置,發(fā)現(xiàn)瓦斯超限及時(shí)處理。杜絕掘進(jìn)工作面無計(jì)劃停風(fēng)。積聚瓦斯的巷道必須制定措施限量進(jìn)行排放。加強(qiáng)采煤工作面上隅角的瓦斯管理。把好放炮安全關(guān),嚴(yán)格執(zhí)行好“一炮三檢”(即:裝藥前、放炮前、放炮后)和“三人放炮制”(即:瓦斯檢查員、班組長、放炮員)。加強(qiáng)煤塵的管理與防治。
3.3.控制和消除引爆火源
3.3.1.杜絕井下電氣失爆
防爆電氣設(shè)備必須取得合格證方可入井。防止電纜被碰撞、急彎、劃傷、刺傷等機(jī)械損傷 。電纜導(dǎo)線連接要牢固,無“雞爪子”、“羊尾巴”和明接頭。設(shè)置保護(hù)接地和漏電保護(hù)裝置,發(fā)現(xiàn)漏電要及時(shí)處理 。按程序操作電氣設(shè)備,嚴(yán)禁帶電維修電源開關(guān)閉鎖和搬遷電氣設(shè)備、電纜電線,做到日常維護(hù)檢修和巡回檢查相結(jié)合。
3.3.2.防止放炮引燃瓦斯
把好放炮安全關(guān),認(rèn)真檢查放炮前后的瓦斯情況,嚴(yán)格執(zhí)行好“一炮三檢”(即:裝藥前、放炮前、放炮后)和“三人放炮制”(即:瓦斯檢查員、班組長、放炮員)。加強(qiáng)煤塵的管理與防治,放炮前后沖刷煤塵,堅(jiān)持使用水炮泥,黃泥封孔。嚴(yán)格執(zhí)行放炮管理規(guī)定和正規(guī)放炮操作程序。
3.3.3.消滅明火引燃瓦斯
全體員工學(xué)好煤炭行業(yè)的安全生產(chǎn)法律法規(guī),提高法律意識,認(rèn)識到工作中違反了煤礦安全規(guī)程就是違法。 學(xué)好煤礦工人入井安全生產(chǎn)的應(yīng)知應(yīng)會知識,入井的所有人員嚴(yán)禁攜帶煙火。 認(rèn)真執(zhí)行入井檢身制度。
3.4. 嚴(yán)格煤礦安全監(jiān)察
依法治企。通過嚴(yán)格執(zhí)法,嚴(yán)厲查處違規(guī)違章行為,防止煤礦重特大事故發(fā)生。出現(xiàn)重大安全生產(chǎn)隱患必須立即進(jìn)行整改,并要依法從嚴(yán)處罰 。企業(yè)內(nèi)部安全機(jī)構(gòu),不定時(shí)的到現(xiàn)場進(jìn)行抽查,加強(qiáng)煤礦隱患排查和治理報(bào)告工作的監(jiān)督和指導(dǎo)。狠抓煤礦培訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè),及各類人員安全教育培訓(xùn)工作。 嚴(yán)肅查處各類事故,確保事故責(zé)任追究到位。加強(qiáng)監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè),強(qiáng)化廉政工作,增強(qiáng)隊(duì)伍活力,真正發(fā)揮安全監(jiān)察和指導(dǎo)的重要作用。
3.5.積極進(jìn)行瓦斯地質(zhì)研究。
在全礦井選取有代表性的煤層和地點(diǎn)進(jìn)行采樣,對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理,研究得出瓦斯地質(zhì)數(shù)學(xué)模型,預(yù)測未采區(qū)域瓦斯含量情況。另外,對各煤層內(nèi)炮眼瓦斯進(jìn)行定期監(jiān)測,并記錄建檔,得出實(shí)際的瓦斯含量曲線。根據(jù)模型推算、實(shí)測數(shù)據(jù)和現(xiàn)場開采經(jīng)驗(yàn),確定瓦斯涌出異常區(qū),同時(shí)制定防治礦井瓦斯的安全可靠性措施。
參考文獻(xiàn): 瓦斯地質(zhì)學(xué) 張子戌 瓦斯參數(shù)測試
作者簡介:李春祥, 1949年1月12日出生, 男, 籍貫: 遼寧省寬甸縣, 職務(wù): 集團(tuán)公司總經(jīng)理, 職稱:采礦高級工程師, 1968年12月12日 煤層開采專業(yè)畢業(yè), 研究方向:煤礦企業(yè)管理。
作者通訊地址:山西省介休市張?zhí)m鎮(zhèn)上梁村振興煤礦,
郵編:032000,電話15110664901,
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