8月11日,由中國煤炭科工集團(tuán)有限公司沈陽研究院自主研發(fā)的國內(nèi)首套松軟煤層氣體定向鉆進(jìn)用高壓制氮排渣裝置在山西天地王坡煤業(yè)有限公司3304運輸順槽順利完成工業(yè)性試驗,配合大功率定向鉆進(jìn)裝備完成了瓦斯抽采鉆孔4個,最大鉆孔深度437m,平均鉆孔深度312m。試驗通過改變鉆進(jìn)裝備的鉆孔排渣工藝,在國內(nèi)首次實現(xiàn)了壓縮氮氣輔助鉆進(jìn)排渣,減少了鉆具對煤體的破壞,復(fù)合鉆進(jìn)方式提高了鉆進(jìn)排渣效率,解決了松軟煤層長距離定向鉆進(jìn)易卡鉆、易塌孔、深孔鉆進(jìn)困難等技術(shù)難題,為我國松軟煤層瓦斯治理鉆孔工藝提供了有效的技術(shù)保障。
在煤炭開采過程中,千米鉆機施工巖層或硬質(zhì)煤層效果較好,鉆孔長度可達(dá)千米距離,但對于松軟煤層長距離鉆孔施工難度卻較大。究其原因:一是松軟煤層煤體自身力學(xué)性質(zhì)較差,受鉆頭鉆進(jìn)擾動影響,孔壁煤體易發(fā)生破碎堵孔或卡鉆等現(xiàn)象。二是壓風(fēng)供水排渣過程中,水流對孔壁煤體產(chǎn)生一定的侵蝕和沖刷,進(jìn)一步降低了煤粒間摩擦系數(shù),破壞煤體內(nèi)原有結(jié)構(gòu),煤體強度降低導(dǎo)致塌孔。另外,壓風(fēng)打鉆方式還存在鉆孔著火的風(fēng)險,施工安全隱患較大。
沈陽研究院針對以上松軟煤層長距離鉆孔施工難題,歷時兩年多時間,成功研制出國內(nèi)首套煤礦用超高壓膜分離制氮裝備,出口壓力1.5~2.0MPa可調(diào),產(chǎn)氣量可達(dá)900m3/h,制氮效率高,壓力損失小,適合長距離輸送。與傳統(tǒng)的制氮裝置相比,具有氮氣輸出壓力高的技術(shù)優(yōu)勢;與原有的供水、供風(fēng)輔助鉆進(jìn)排渣工藝相比,采用惰性氣體防火效果更好,施工過程更安全可靠。適用于煤礦井下松軟煤層定向鉆進(jìn)中輔助氮氣排渣,鉆孔施工防自燃發(fā)火,有效保障松軟煤層鉆孔施工安全。
本次高壓制氮排渣裝備在天地王坡煤礦試驗成功,標(biāo)志著沈陽研究院在配套松軟煤層連續(xù)鉆進(jìn)工藝技術(shù)方面取得了新突破,開創(chuàng)了惰性氣體輔助鉆孔施工工藝先例,其在煤礦瓦斯鉆孔抽采領(lǐng)域的推廣應(yīng)用,必將大大提升煤層氣抽采鉆孔施工效率,為煤礦安全生產(chǎn)提供有力技術(shù)支撐和保障。
來源:中國煤炭工業(yè)集團(tuán)